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陶瓷出料閥使質(zhì)料快速運(yùn)送
當(dāng)挨近設(shè)定量時,封閉大出料閥同時翻開裝有針型調(diào)節(jié)閥的小出料閥,使質(zhì)料緩慢運(yùn)送,直至到達(dá)設(shè)定值,既保證了體系制造速度,又提高了體系制造精度。其陶瓷出料閥選用共同的氣動圓柱旋轉(zhuǎn)閥(紐普蘭專用技術(shù)),所有泵(發(fā)送器)的進(jìn)氣閥門和料位計(jì)均選用國外原設(shè)備。
三鋼燒結(jié)煙氣脫硫經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)攻關(guān)是以生石灰消耗小于55噸/天為操控方針,使其脫硫率到達(dá)90%。燒結(jié)煙氣脫硫工藝由于遭到進(jìn)廠質(zhì)料含硫量增加的影響,脫硫塔進(jìn)口煙氣二氧化硫濃度長期維持在6000毫克/立方米~7000毫克/立方米,大大超過原設(shè)計(jì)值。在原設(shè)計(jì)工況下運(yùn)轉(zhuǎn)時,燒結(jié)煙氣二氧化硫脫除率無法到達(dá)90%的要求。
在攻關(guān)初期配加2.3噸/小時~3噸/小時的消石灰,吸收塔出口溫度操控在75℃左右,脫硫率、出口二氧化硫濃度都與第一階段攻關(guān)方針存在差異。主要原因是由于體系內(nèi)脫硫循環(huán)濕度高,常常構(gòu)成陶瓷出料閥堵塞,影響脫硫設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),加之生石灰灰量缺乏,無法加大消石灰配加量,構(gòu)成本錢增加且脫硫渣很多拋棄、無法收回,因此構(gòu)成二次污染。該廠針對以上問題,制訂了具體的改進(jìn)計(jì)劃,著力處理物料循環(huán)灰堵塞問題,以確保體系穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),同時降低吸收塔出口溫度(由75℃降至72℃),加大消石灰配加量,使脫硫功率提高到90%以上。
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